Мониторинг
08.07.2026 / В РАБОТЕ
Ежедневный мониторинг · Запуск после капитального ремонта

СКВАЖИНА 301

НАСОС ВН (винтовой)
·
ГОРИЗОНТ J1-IV
·
М/Р Каратюбе
·
ОПЕРАТОР IC Petroleum
В работе после КРС
Стабилизация ~10 т/сут: 08.07 — 10,0 т/сут, обв. 38,4% (старт 14.06: 2,73 т/сут)
18.01.2026
Qн · пик
16.92
Т / СУТ
за период
Qн · средний
8.11
Т / СУТ
за период
Обводнённость средн.
48.6
%
08.07.2026
Qн · после КРС
10.0
Т / СУТ · обв. 38,4%
Дней после запуска
1
запуск ВН 13.06.2026
Ключевые точки периода наблюдений
Начало наблюдений
01.01.2026
14.73
т/сут нефти
Обв. 46,0%
Пиковый дебит
18–20.01.2026
16.92
т/сут нефти
Обв. 40,8%
После КРС · запуск
08.07.2026
10.0
т/сут нефти
Обв. 38,4%
Январь 2026
16.23
т/сут · обв. 41,4%
Февраль 2026
11.99
т/сут · обв. 49,4%
Март 2026
0.44
т/сут · обв. 96,3%
Апрель 2026
0.62
т/сут · обв. 94,6%
Динамика добычи — весь период
01.01.2026 — 08.07.2026 · Qн (т/сут) и Обводнённость (%) · дни ремонта (ТРС/КРС/ОТРС) исключены
Qн, т/сут
Обводнённость, %
Ключевые события
08
ИЮЛ
Восстановление
За трое суток скважина вышла с 2,73 до пика 15,4 т/сут (22.06), затем спад и стабилизация ~10 т/сут к 08.07; обводнённость 24→38%.
13
ИЮН
Запуск ВН
07:30 запуск винтового насоса (80 об/мин; 16,8 Гц; 17 А). Выход жидкости через 10 мин (за 1 ч — 1 м³, на выходе вода). Вывод на режим после КРС/ТРС.
07
МАЙ
ГИС
Геофизические исследования (КСА-Т12). Шаблон Ø44 мм до 698 м, прибор до 703,5 м. Снижение уровня компрессированием, запись в статическом и динамическом режимах (07–09.05).
29
АПР
КРС
Начало капитального ремонта. Ожидание компрессорной установки и каротажной партии для ГИС. Скважина в ремонте по настоящее время.
15
АПР
ОТРС
Остановка скважины (ОТРС). Приток жидкости отсутствует — повторные попытки вывода на режим (22.03–14.04) результата не дали.
04
МАР
КРС
В 16:00 остановка на КРС. После ТРС скважина давала только техническую воду (обв. 100%), нефти нет.
27
ФЕВ
Запуск после ТРС
Запуск при 120 об/мин, выход жидкости на 4-й минуте. Отработка на замерную ёмкость: 100% вода, нефти нет. Поглощение тех. воды при ТРС 26–30 м³.
24
ФЕВ
Остановка ТРС
Дебит упал до 0,61 т/сут. В 15:00 остановка скважины на ТРС.
20
ФЕВ
Осложнения
Расхаживание ротора, ротор не садится на место. Дебит 13,05 → 10,94 т/сут, обводнённость выросла до 58%. Начало деградации режима.
18
ЯНВ
Пик
Пиковый дебит: 16,92 т/сут при обводнённости 40,8% — максимум за весь период наблюдений.
Состояние скважины
1
дней после запуска
СТАТУСВ работе · стабилизация
ЗАПУСК ВН13.06.2026 (80 об/мин)
ДОБЫЧА ПОСЛЕ КРС10,0 т/сут (08.07)
ОБВОДНЁННОСТЬ38,4% (08.07)
КРС / ГИС29.04–10.06 · ГИС 07–09.05
ТРС24–26.02 · 11–12.06.2026
ПРИЧИНА РЕМОНТАротор + обводнение
Технические данные
НАСОСВН (винтовой)
ГОРИЗОНТJ1-IV
ИС. ЗАБОЙ (ГИС)≈703,5 М
ШАБЛОН Ø44 ММ ДО698 М
М/Р · ПСН/АГЗУКаратюбе
НДИН/СТАТ (ТЕК.)48 / 114 М
ОПЕРАТОРIC Petroleum
Итоги периода
Период данных01.01 – 08.07.2026
Дней всего189
Дней с замером добычи98
Макс. Qн16,92 т/сут (18.01)
Макс. Qж32,8 м³/сут (04.01)
Мин. обводнённость37,9% (30–31.01)
Макс. обводнённость100% (после ТРС)
Снижение Qн от пика−96% (16,92 → 0,61)
Ежедневный журнал замеров
Дата Фаза Qн, т Обв., % Qв, м³ Ндин, м Комментарий
Технический паспорт · Скважина 301
Месторождение
Каратюбе (Актюбинская обл.)
Оператор
IC Petroleum
Горизонт
J1-IV
Насос
ВН (винтовой)
Искусственный забой
≈703,5 м (по ГИС 07.05.2026)
Интервалы закачки (05.06)
637–641; 646–655; 661–677 м
Тип ремонта
ТРС → КРС (ГИС, ОКРС)
ГИС
КСА-Т12, 07–09.05.2026
Текущий статус
В работе после КРС (08.07.2026)
Период данных
01.01–08.07.2026 (168 сут)
Пиковый дебит
16,92 т/сут (18.01.2026)
Средняя обводнённость
48,6%